鍋爐啟動時的節(jié)油 300MW機(jī)組的啟動是一個整體的過程,在整個機(jī)組的啟動過程中,需要汽機(jī)、電氣、熱控的密切配合,同時,設(shè)備狀況的好壞,啟動過程參數(shù)的控制等,都對啟動過程有重大的影響,鍋爐啟動順利與否,對啟動用油量有決定性的作用。 淮陰發(fā)電廠#3鍋爐型號為HG-1036/17.5-YM36鍋爐,一次中間再熱、亞臨界、單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架、四角切圓、自然循環(huán)汽包爐。原設(shè)計(jì)點(diǎn)火時使用等離子點(diǎn)火,但由于設(shè)備狀況較差,在運(yùn)行中無法正常投用,因此,淮陰發(fā)電廠在2010年6月通過技改,增加了一套微油點(diǎn)火裝置。在改造微油點(diǎn)裝置前的兩次點(diǎn)火過程中,通過對整個啟機(jī)的過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制,取得了較好的效果,整個啟動過程中,點(diǎn)火用油量與同類電廠相比,節(jié)油達(dá)到50%左右,效果較為顯著。下面按啟動過程分幾個方面進(jìn)行討論。
做好啟動前的試驗(yàn)、檢查工作。 300MW機(jī)組所屬設(shè)備較多,系統(tǒng)較為復(fù)雜,在啟動過程中,往往一個微不足道的問題,就能對啟動造成重大的影響。由于生產(chǎn)現(xiàn)場較為復(fù)雜,特別在風(fēng)煙煤粉系統(tǒng),煤粉、煙塵易在風(fēng)門處積存,造成風(fēng)門卡澀,有時甚至造成風(fēng)門無法關(guān)閉或開啟,而這些缺陷在正常運(yùn)行中,由于很多風(fēng)門的狀態(tài)是不調(diào)整的,因而無法發(fā)現(xiàn)。 因此在機(jī)組啟動前,進(jìn)行相關(guān)的試驗(yàn)工作是非常必要的,可以提前發(fā)現(xiàn)問題,將一些隱藏的隱患提前發(fā)現(xiàn),在點(diǎn)火前及時消除,從而有效的保證啟動過程的順利進(jìn)行,為機(jī)組的啟動節(jié)油打下基礎(chǔ)。 這項(xiàng)工作在各電廠大修后的開機(jī)過程中一般都比較重視,但在停機(jī)消缺、或節(jié)日檢修等短期檢修后的啟動過程中,由于時間較緊,一般都疏忽啟動前試驗(yàn)。其實(shí),只要安排得當(dāng),對一些易出故障的閥門、風(fēng)門進(jìn)行試驗(yàn),不會影響工期。 目前,淮陰發(fā)電廠在啟動前,無論設(shè)備檢修與否,都安排對有關(guān)設(shè)備、風(fēng)門等進(jìn)行試驗(yàn),在兩次啟動過程中,未發(fā)生因設(shè)備缺陷而延誤啟動。
鍋爐點(diǎn)火前及時投入爐底加熱 現(xiàn)在300MW以上機(jī)組,一般都設(shè)有輔汽系統(tǒng),鍋爐水冷壁均設(shè)有底部加熱裝置,在鍋爐冷爐啟動時,利用輔汽投入爐底加熱,可有效的達(dá)到縮短啟動時間和節(jié)油的目的。 在冷態(tài)啟動時,由于汽包內(nèi)水溫較低,此時投油,***緩慢對爐膛進(jìn)行加熱,主要原因有兩個方面:一是點(diǎn)火初期水冷壁水循環(huán)未建立,水冷壁受熱不均,易發(fā)生局部超溫,嚴(yán)重時造成水冷壁因超溫而爆管;二是汽包上下壁溫差易變大,在點(diǎn)火初期,水循環(huán)未建立時,局部產(chǎn)生的蒸汽進(jìn)入汽包,使汽包上下壁溫差增加較多。因此,在實(shí)際操作中,可通過控制爐膛出口煙溫,來控制初期升參數(shù)速度。一般從點(diǎn)火到汽包起壓,需2~3小時左右,這期間耗油至少達(dá)5~10噸,這一問題可通過投入鍋爐底部加熱得到較好的解決。 在投用爐底加熱時,初期控制加熱用汽量,嚴(yán)格按規(guī)定的升溫升壓條件加熱,以便使汽包和爐管金屬膨脹良好,以減少管道振動。等汽包壁溫達(dá)100℃以上時再投油提高主汽參數(shù),這樣操作可大大縮短投油時間。與不投用鍋爐底部加熱相比,至少可節(jié)油5~10噸以上。
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